[求助] 新炉子淬火出来的产品成这个样子了
淬出来的产品现在就这样子,郁闷,组织和硬度什么的都好,就表面质量差,而且淬火炉网带用手摸一下成这样子了!
照片 022.jpg (89.35 KB) 产品长花斑了
照片 033.jpg (124.15 KB) 手摸了一下网带
我们烧过了,但过几个小时又变黑了
是你甲醇滴管问题,赶紧解决一下 热处理 ≠ 温度+时间+冷却 保护气氛是什么?应该是保护气氛的流量问题。
丰东公司的人说是汽化装置的问题,我也觉得本质是甲醇或丙烷有问题
有没有定过碳,碳势设定势多少, 如果是甲醇的问题,网带发黑应集中在甲醇滴注管的一侧。 油幕正常不正常,尾气抽取是否工作,工件入炉前有没有清洗,油多不多?
可以改造一下你的尾气排放装置,一般情况下都是尾气排放不良,在炉内循环导致的。 炉内碳气氛过浓.调整正常即可.注乙炉门口密封.不可漏气!
从照片看来,花斑分布很均匀,好象是套圈与套圈接触的部位我想应该是汽化装置的问题。 一般是气氛问题,碳势虚高或虚低,实际上积碳严重。甲醇未完全汽化直接滴到工件表面。
当然,不排除甲醇或丙烷本身问题。这个肯定不正常,所以一开始选用的所有辅料都要严格把关(包括淬火
油),这样可以先排除其它原因,找到问题根本所在。 “丰东公司的人说是汽化装置的问题”,倒是没有首先推脱责任
,值得赞赏。
你的炉子保护气氛有问题了,炉内碳势可能偏高了 我的公司也出现过,套圈有斑纹的问题。
斑纹在套圈的在侧面和端面都有,而且面积也很大。原因是由于丙烷.甲醇没有完全气化,滴在工件表面上,而且造成局部软点。
你的斑纹是在侧面,分布很均匀,是接触的地方,不知道是否局部软点?可能碳势的原因更大!!!! 裂解机的温度是多少??流量计里的水多不多?丙烷的流量是否过大??
甲醇是不会引起这个问题的,丰东公司的人说是汽化装置的问题是对的,是丙烷汽化问题.应立即解决,否则影响电炉丝和网带寿命.
:han
从照片可以看出,发黑的地方是在工件与工件接触的部位, 个人认为是预热区碳势失控引起:
预热区温度较低,尤其在工件与工件接触的部位,温度更低,同样的气氛温度越低越容易积炭。
这个问题,我曾经遇到过,你用的是保护气氛网带淬火炉加工的,零件的外径上有,而且一般集中在零件互相接触的部位,出现清洗不掉的黑斑。另外炉子网带使用的过程中有大量的积碳,关于此类问题有以下几种原因:
1、保护气氛所用的纯度不够(比如说甲醇不纯等),含有杂质; 2、设备裂解装置设计缺陷,不能完全裂解; 3、炉内碳势过高,积碳严重;
4、零件本身表面清洗不干净,经过热处理后烧结。 具体的解决办法可以针对不同的原因对症下药。
主要还是甲醇滴注的问题,使网带上产生碳黑,一般的新设备都要进行平碳的,时间在一个星期左右, 丰东公司对甲醇汽化装置改进了些,且增加了一台汽化装置,目前稍微好了一点,但仍是网带发黑,带小黑斑等,不能满足我们的要求,等待他们的下一步方案中
还有,我弱弱的问一下,为什么产品的接触点容易产生花斑呢? 温度低,易积碳吗?
积碳严重,停保护气烧下碳!甲醇量尽量减小,疑似甲醇直接滴到工件上了。。。。另看下炉膛的烟的情况用烧杯烧下甲醇看残留物是否有油斑,一般是均匀一圈的褐色斑点,判断甲醇是否有油
我司已成立了QC小组解决颜色的问题,但进展相当的慢啊。对甲醇汽化器滴注位置更改和使用新的甲醇的后,黑色斑块改善不少,但没有完全解决斑块问题。产品光亮度仍然没有改善仍是灰黑灰黑的。改天传个照片上来~~~
我们有过井式渗碳炉有类似的现象,虽然炉型不同,但我想道理都是相通的。 1、保护气体纯度是否不足,有杂质;
2、炉子的密封不好,气氛不均匀。 我们最后是换了渗碳剂才好了。
1. 你可以把一区的温度调高15~20度.
2.你可以在滴液管下面加一块小的厚铁板.让甲醇充分裂介.仅供参考.
必须改善汽化装置,不知你使用的是滴注管式吗
你们保护气体量少了,还有就是你们出料口的排气没有解决,我公司也新买了网带炉,一开始也这样
你能够把工艺说一下,还有就是把出料口的图发一下
我在以前的工厂渗C也有类似情况,当时我们找到的原因是流量计显示的不是真实值,流量过大,炉温均匀度较差,保护气体N气通的太少。你可以试一下。
目前进展:低温裂解装置运过来了,待装上后看看效果怎么样
如图:左边的两个是纯甲醇气氛(没有使用氮气保护) 右边两个是低温裂解装置+氮气保护
甲醇+氮气保护的结果也是图上右边出现的情况,但我觉得不是氮气的问题,另外一条炉子也是使用的同样氮气,没有出现黑斑过
从调试到现在,我发现碳势控制有点问题(控制仪是欧姆龙的,氧碳头日本东方也就是他们自制的),另外一条旧炉子碳势较好波动为+/-0.02,碳势精度应控制在+/-0.05,但新炉子经常超出范围,从记录的碳势曲线看,气氛相当不稳定,也有可能是氧探头靠近风扇的原故
实验肯定了与甲醇汽化装置无关系,通入裂解气仍然会出现均匀炭黑斑点问题,等待公司的下一步计划
我有一点想不通的是为何通入氮气黑斑会更集中呢????
我们保护气氛用的是氨分解气氛也有过类似情况.主要是 1. 工件表面油污.油污烧结;
2.油幕调整不党(当);
3.封闭网带水位低(造成漏气); 4.大工件入油时溅油;
5.淬火油有水分,新油使用前需烧油(加温); 6.炉子漏气.工件表面脱碳.
我们公司的网带炉也发生过软点工件,当时甲醇是从炉顶滴注的,结果就分析为甲醇裂解不充分,直接滴在工件上造成软点,后来就把甲醇的滴注点改在网带的下面,结果炉子积碳严重,y又无法满足脱碳的问题,一般不允许贫碳0.01mm,这又分析为网带下面温度不够高,也造成了甲醇的裂解。
后来,改装了一下甲醇的滴注头,暂时没有发现软点工件,但是脱碳、积碳问题依然没有完全解决
我认为你用手摸一下,很黑是炉内碳势控制不好,出现问题.产生积碳.你们的网带炉炉内碳势是多少.至于花斑是由于新炉炉内碳势不正常,过一段时间就会自然好的 烧一次碳看看,最好时间长一点24小时
在使用合格的光亮淬火油前提下的原因:炉内气氛造成。方法:一、按新炉操作规程实施烘炉和吸碳工艺。二、严格控制所用气氛原辅料成份。三、合理的气氛滴注位置和气氛汽化装置。三、检查炉口火帘的火封效
果。四、检查炉膛气密性。五、检查风机水冷套是否存在少量漏水和整套风机的装配密封效果。六、各区炉温是否合理。七、每个区是否有耐高温金属纸软帘间隔,特别是预热区和落料区要用多道金属纸软帘。八、尾气燃烧装置和油幕装置是否能正常工作。 谢谢做炉子的专家的分析
,有爱热处理才会强大
对于落料区要用多道金属纸软帘这个想法不错,不知道更换起来是否麻烦? 油幕装置我们现在都废弃了,开后变形较大
虽然我们没有使用光亮油,但也不致于出现这么差的情况
快一年了,这个问题还没有解决,哎,热处理一点都不受重视,没什么意思了 轮毂(黑斑).jpg (100.44 KB)
你用线切割机把有黑斑的地方切下来,观察金相,看组织合格么?还有硬度怎么样?
如果完全符合工艺要求的话,应该没有太大问题,只是影响外观而已,在下一道工序的时候就可以去掉的,但是具体产生黑斑的原因应该有很多种,我想一是:可能是保护气氛不纯;二是:网带炉中的套圈与套圈之间都是相互接触的,但我们不是黑斑,而是颜色发浅;三是:在后炉门的地方有问题。 我还想问下:你这么大的套圈在网带炉中淬火,会不会产生卡碰伤呢?
我们有这样的现象,所以这么大的套圈我们使用棍棒炉,套圈入油的时候是整体下去的,套圈之间没有相互的碰撞
只是影响外观,如果能实现光亮淬火不更好么,回火后直接装箱,能省好多成本呢。当然会产生碰伤,但这样的情况不是很多棍棒炉是好,但贵呀
花斑,主要炉内碳势偏高造成,我曾遇到过,先烧碳8小时,气份流量要适中,最好自动控制,尾气要烧掉 请问64楼耐高温金属软帘哪买,
多少
看网带,应该是: 1.注入气氛太浓.
2.抽气装置未开,炉内油烟太多.
套圈的黑班,初步判断原因很可能同上.如果黑斑很难檫掉而光饰后仍有痕迹的话,就有可能是局部表面氧化. 班门弄斧,请各位指教
因为在接触点的地方在炉内热循环的没有非接触面循环效果好!!! 碳势过高了吧!接触点产生花斑还是炉子气氛的问题
工件的前清洗也是非常重要的,目测有时候不大看的出,用手去摸下有没有油污。淬火介质的问题可能够会影响,时间过长,油污比较多
可能够跟你的清洗设备也会有部分影响!装架方式,看了你的图片,也只有点与点之间的接触污点比较严重点!
这个问题现在已基本解决了,跟清洗没关系的,主要还是气氛控制的原因 查一下洛料口,把落料口的排油烟开大点,可能是油烟的间题 炉子尾气排出量的大小和外观有很大的关系,不过让我想不通的是我们有一台炉子没有开尾气燃烧或排出,但是这台炉子出来的颜色还比较亮(银灰色),我们这台炉子和淬火油用的时间也比较长(10年)了!为什么新炉子出来的套圈颜色会不好啊?请专家详细的解释一下!谢谢!
现在有些炉子把尾气引到其它位置燃烧,看上去没有尾气排放.你再仔细看看是不是这样的
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