接问题,包括元件引脚顺序、极性的识别,焊接技巧,飞线方法,检查连线正误的技巧,焊接质量、温度控制等等。这些问题不是一两天就能学会的,需要一定的时间积累。因此,从来没有电子DIY的朋友,请不要制作本电路,建议从基础的开始。
双面PCB板孔洞疏通:电阻位置焊错了,得取出重新焊接。取出后,焊盘被堵,可能造成其它元件(如集成电路)安装不了,这时得疏通焊孔。可以使用“现场”工具来解决:平时剪下来的电阻引线不要扔,在烙铁加热下,把电阻引线穿进洞中。控制好温度,同时让电阻线只往一个方向运动,直到引线取出,这时孔内的焊锡就会被带出来。也可以试试牙签等工具。
焊接鳄鱼夹:把它夹在一个镊子上焊接。焊接这类元件是,一般要对两个待连接端子事先分别上锡。
双面板拆集成:1、引脚集体加热,同时拆。2、烙铁功率小,集体加热不灵。把引脚全部剪断,一脚一脚拆,这是万能的,不伤害PCB板的。
集成电路一般不会焊错,电阻容易焊错。
LCR1.0 PCB板上有一个错误。从PCB板的背面看(没有文字标注的那一面),7805的输入端,引出了两条线,一条接到整流二极管,另一条接到地线去了(长度约0.5cm),显然发生了错误。请把这条0.5cm的线割断,改接到7805的第二脚。
首先安装调的元件是电源部分,而不是其它元件。电源不正常,如输出电压过高,很容易把单片机烧掉,到时就麻烦了。在双面板上取下集成电路,不是很容易。所以,电源调试正常了,再安装其它元件。变压器请使用小功率的,那么调试过程中,万一短路什么的,通常不烧器件的。
电路的元件参数有改动,请按新版PCB的标注安装。
机械开关,按下时启动20欧档输助功能,请注意安装方向。输助开关仅在20欧档才能打开,其它档必须关闭。输助开关是用来扩展20欧档量程下限的。
OP07输出接了一个2k电阻。由于新版电路还利用20欧电阻加了偏置电压,而PCB板是上星期制作的,没有偏置。建议这样解决问题:2k电阻与20欧电阻串联后,变成一个直插元件,插入原来的2k电阻孔,要注意方向,串联体的2k电阻引脚接电源端,20欧电阻接1N4148端。再取100k电阻,从串联体电阻的中间连接头直接飞到104电容,与104电容连接的那个电阻孔可以利用,在PCB板正面飞过去。注意,这个100k电阻两引脚的对地阻抗是不同的,接104电容的那一脚对地是高阻抗的,所以引线要短一点,另一头是低阻抗的,长还是短无所谓。原PCB板上相应的100k电阻也标错了,在7905右边,被标注为1k欧。通过飞线安装100k电阻,PCB板上当然就不要再装这个100k电阻了。
装完后,应检查TL082信号输出是否与设计值相同,偏小10%是可以的。偏大10%则不可以。我试装两台,另一位坛友也试装一台,均一次性达到设计值,无需讨整。
电路中的电源滤波小电容,采用瓷片电容或独石电容。
接P1.0口的那两个104电容,采用体积小的涤纶电容或独电容,用大体积的涤纶电容不一定能装得下。最好,测定一下它的漏电情况,测量方法是:电容一脚接到5V源,另一脚接数字万用表电压档正极,万用表负极接地,数字万用表最终显示的数值小于1mV,说明它的漏电很小。几个mV漏电不要紧。
其它的最好多使用涤纶电容。
除电解电容外,LCR表上的阻容元件的参数,几乎都不能做改动,所有的电阻的阻值关系,不单单是“调试”出来的,它经过了理论的计算与调试验证得到的,如果因为手上没有合适的阻值的元件,而改动参数,多半会影响电桥的精度或可靠性。
一定要看明PCB板上各元件对应电路图中的哪个元件,才能明白哪些电阻要求精确。 全部安装完成后,请进入菜单7,设置参数,否则LCR表无法工作,尤期是零点校准工作。详见“校准”一节。
电阻精度要求:
1、除单片机部分,其它与交流信号有关的,须全部使用1%金属膜电阻,或精度更高的电阻。
2、4个下臂电阻,须筛选到0.1%精度以上。
3、9倍增益切换运放的反馈电阻,2k和16k两电阻,须是8.000倍关系,即不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.05%精度是比较容易的。
4、3倍增益切换运放的反馈电阻,1k和2k两电阻,须是2.000倍关系,即不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.05%精度是比较容易的。
5、5倍增益运放的电阻,共有8个,四个2k和四个10k电阻
上臂的2k电阻(负输入)与下臂2k电阻(负输入),应严格相同,匹配到0.05%至0.1% 上臂的10k电阻(负反馈)与下臂10k电阻(负反馈),应严格相同,匹配到0.05%到0.1% 上臂的2k电阻(正输入)与下臂2k电阻(正输入),1%精度,此电阻精度影响共模抑制,对高频大电流很重要
上臂的10k电阻(正接地)与下臂10k电阻(正接地),1%精度,此电阻精度影响共模抑制,对高频大电流很重要
由于4个下臂电阻,筛选到0.1%精度难度大。所以软件中提供了下臂电阻软件校准功能。电阻误差小于0.5%,就可以被有效的校正,超过0.5%则无法校准。
2制作要点:
关键电阻的精度要高一些。详见上述“电阻精度要求”
电源变压器使用8V*2或9V*2,其中7905与7805无需加散热器。接变压器的排针与接下载线的排针最好区别开,如果不区分,万一把9V电源插到下载线排针,单片机或电路有可能烧毁,当然通常是不会烧的。
接线完成后,检查的关键是:每个IC电源和地线有没有接错。若电源没接错,IC通常不会烧。
飞线多,不小心就会错,所以9V变压器使用小容量的,万一接错或碰电,由于变压器功率不足,反而会保护电路。
单片机的电压不可过高,如果高于5.5V,有危险。比如,不小心加入12V电压,单片机必烧。所以各个IC的供电是关键。
如果夹具采用两线法,测试线和线夹总长度应小于10cm,线径采用0.75平方毫米。 TL082负载能力测试:在信号输出运放的输出端,对地接51欧电阻,三个频率档位下输出的波形不得有失真,直接用示波器观察即可。测试完成后,拆除51欧电阻。没有示波器,此项工作可省略。
制作时,应注意TL082信号输出的幅值,是否在设计规定的范围内。用频响较好的万用表测量即可。
首次下载程序,用“Menu+Rng键”进入校准模式。然后按下五次“C键”以便载入默认参数。最后按下“L键”保存。
DDS滤波后的输出应是200mV,100Hz;180mV,1kHz;190mV,7.8kHz,比上面的值小一些不要紧,如果大了10%就不好,因为,可能造成校准时无法得到平衡电桥。
调整7.8kHz的幅度,是通过调整运放反馈回路的3.3n电容实现的。通常无须调整。100Hz与1kHz,无需调整,幅值肯定是200mV和180mV左右。 四、设计思路
设计此表,前后花费了一个多月的业余时间,更改了多个版本,总体比较满意。 本表主参数精度良好,副参数精度较差。这是表头AD灵敏度不够造成的。因此,如果想测量Q值,当Q值大于100时精度非常低。
本表从一开始就没有在副数上多下功夫,始终坚持采用单片机自带的10bit AD转换器,以便大幅度简化电路结构。
网上流行的俄版电路,其核心部分本表均未采用。
俄版电路采用ICL7135作为AD转换器,精度比STC单片机自带的AD性能好很多。然而,
经过多次计算分析,结论是用自带AD也可以得到优于1%的主参数精度,所以最后放弃ICL7135。设计后期,对电路优化设计,很大程度上泥补了STC单片机AD的不足。, ICL7135的最终精度与芯片质量及积分电路有关,因此要使ICL7135精度达到4位半表头,也不是很容易。7135的几个电容就足已占去半块PCB板。仿制者通常用低压的小电容代替,这种情况,AD转换器本身的精度一般是低于0.05%的,最后得到的LCR表也会低于0.1%精度。当我们对LCR表的精度要求特别高时,对电阻的精度要求也高,精密电阻不好找。综合这些因素,最后选STC自带AD,代价是损失少量主参数精度,同时损失较多副参数精度。 信号源是LCR表的一个核心部件,俄版的正弦信号发生器及0°、90°方波发生器,其综合性能并不会优于本电路,相反,本电路显得非常简单,仅使用了一组RC滤波器及DDS程序就完成了这两种信号的生成。
相对许多其它形式的LC测量电路,相敏检波器是LCR表特有的。本电路采用开关式相敏检波器,性能良好。实测了几个数据,比我预想的要好。比如,小信号用0度轴检波,OP07输出得到293.5mV,用180轴得到-293.0,这当中包含用OP07的输出失调、万用表正反向测量误差0.1mV。OP07输出失调的主要原因是输出端用3个1N4148二极管升压。但从最终数据看,两次测量理论值应是互为相反数,实测仅误差0.5mV(0.2%),大信号时,误差还更小,本表采用满度4500mV表头输出。
本LCR电桥的相敏检波器依靠单个模拟开关实现,可以抑制偶次谐波,但没有奇次谐波抑制能力。开关导通时间是半个基波周期,偶次谐波在半周期内共有整倍数谐波周期,谐波的直流平均值是零。奇次谐波,在半个基波周期内有N倍又1/2个谐波周期,多余的1/2周期的直流平均值不是零。DDS输出的奇次谐波是很小的。对于1kHz和100Hz,理论3次谐波幅值约为DAC分辨率的1/2,相当于-50dB左右。对于7.8kHz,采用DDS时钟的2^n分之一倍,相噪小。由于7.8kHz频率与时钟较接近,PWM型DAC的噪声大,谐波失真较大,所以电路中对DDS输出做了6级针对PWM的RC滤波,最后也使得谐波基本消失(在示波器中,在第5级滤波时,就已经无法发现谐波失真)。
由于来自单片机谐波干扰,有可能造成相敏检波质量下降,电路中的带通滤波器,正好对高次谐波有较强的抑制能力。对于7.8kHz,如果没有这个滤波器,测量小信号时,噪声非常大,很容易造成末级过载。这组7.8kHz的滤波器阻抗不能太高,否则很容易耦合其它信号其它,而影响精度。如果使用16k+1nF,阻抗过高,对于7.8kHz频率时,耦合到的杂散信号足以使精度下降0.3%
控制相敏检波器开关的方波信号,本身也是一种干扰信号,但对于这个低频电桥,它的影响可以忽略。从最终的正交分离能力测试来看,相敏检波器的性能优良,虽然只用了一个
电子开关。 2设计要点:
本LCR表的各级放大器,大多工作在大信号状态,所以要精心设计好放大器,否则容易造成运放过载。
之所以选择大信号,主要还是为了提高抗干扰能力,使得LCR表更容易调试。可以在无屏蔽盒的情况下正常调试。
矿机元件一般都很大个,比如大环天线,直径常常到到1米,用线数十米,天线上的信号也很强。为了更可靠测量,还在电路中加入了带通滤波器。
交流放大器由多级放大器构成,设计时,不论增益开关处于那个状态,应保证第n级运输出信号大于等于第n-1级放大器的输出信号。道理是:当不满足上述条件时,前级可能过载失真,而程序全然不知。在音响系统中,前级调音台过载,可以被电平指示灯显示,也可以被耳朵听出来,这时,我们就可以调大后级功放音量,调小前级调音台的增益,这样就不会失真了。但是,单片机程序没有金耳朵,所以中间级电路本身不得过载,以免造成单片机误判。各运放的最大输出能力相同,所以最好的办法就是后级输出幅度大于等于前级输出,那么过载现象必然引起后级输出过大,进而毫伏表超量程,程序立刻知道电路过载了。 1、表头满度值
表头满度是5.0V,由于OP07运态范围限制及纹波等因素影响,表头满度设计为4.6V,对应950字。 2、相敏检波器增益
检波波器理论灵敏度为2/3.1416*(2*51)/(20+4*51)=0.29倍 3、末级直流放大量设计
末级直流放大量过多,不利于提高信噪比,放大量太少,会造成前级过载。
第三级(U2D运放)信号为A,它的最大不失真的幅度为A0,约为3.5V,取保守值为3.0V,表头满度设计为Vo=4.6V,OP07和相敏检波器的直流总增益是K
当正弦信号达到最大不失幅度A0时,须使表头必须满度,以方便判断是否过载,并充分利用表头分辨率。所以K的合理设计值是A0*K>Vo,算得K>Vo/A0=4.6/3=1.5。类似的,在音频功放中,要使功放得到充分的功率输出,功放的增益K要足够大,使得前级满幅时,功放可以超过最大输出Vo。
实际上,“K=Vo/A0”中的Vo指正弦峰值上限。在正交检波输出后,是Vx和Vy两个量,并不直接输了峰值的Vo,要取模计算才得到Vo。即输入信号的模值达到Vo时被认定为表头满度。
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