10MW的波动。
#3机组跳闸后,立即汇报中调将#3发变组转检修,合上#3发变组出口地刀500367,在#3发电机出口PT处搭接地线一组,测量#3发电机转子绝缘合格,测主变三相直流电阻平衡且合格后,将#3发变组转为热备用,19:16锅炉点火,20:27达冲转参数汽机冲转,冲至3000r/min后测发电机交流阻抗合格,电气开始并网操作,将机端电压升至额定后,发现机端电压有1.14kV的波动,励磁电流有92A的波动,经检查系励磁调节器同步变压器C相碰壳,经处理后于23日3:54与系统并列。
【事故原因】
1.振荡发生的原因:励磁调节器同步变压器C相碰壳,使励磁调节器调节失常,励磁电流、电压波动,引起#3发电机振荡,从而引起了300MW#1、2机组振荡及125MW三台机组有、无功的波动。
2.跳机原因:振荡过程中转子两点接地保护误动,造成跳机,误动原因待查。(过激磁保护此前已退出,只发信)
3.断水保护掉牌原因:由于振荡过程中发电机频率、机端电压的波动,使得定子冷却水泵出力降低而发出。
4.低频保护掉牌原因:机组跳闸后,因灭磁开关未跳,而机组转速下降造成。 5.灭磁开关未跳闸原因:与#1、2机不同的是,#3机灭磁开关跳闸的必要条件是主开关跳闸,当转子两点接地保护动作出口时,在主开关未跳开前,灭磁开关跳不开,而主开关跳开后,保护返回,灭磁开关也就无法跳开了。
【经验教训总结】
1.#1、#2集控电气均压了无功,这种处理方法是错误的,也是极其危险的,很可能使发电机振荡幅度加大而失步,从而扩大事故。在发电机发生振荡时,正确的处理方法是降低有功,增加无功,使发电机振荡逐渐减小并最终稳定。
2.发电机振荡时周波、电压的波动造成了厂用辅机出力的波动,并造成了一定的影响,本次事故中引风机电流在120至130A之间波动,造成负压在-550至+550之间波动,定子冷却水泵出力波动使断水保护t1掉牌。在这种情况下,一方面机炉要注意辅机出力的波动造成相关的参数波动,及时采取控制措施,另一方面若厂用电周波、电压波动大,应考虑将厂用电切换至备用电源带,但在切换之前一
定要确认220kv周波、电压正常。
3.机组事故情况下紧急压负荷要采用汽机输入阀位关小调门,锅炉甩火嘴、停磨机的方法来进行,压负荷过程中尽量多投几只油枪稳燃,以防灭火。
4.在振荡过程中#3机润滑油压由0.12Mpa降至0.1Mpa,应及时启动交流油泵运行稳定油压,并密切监视主机参数。
5.振荡过程中由于有功波动大,可能造成汽机凝结器疏扩减温水电动门、汽机本体疏水门、主气管上疏水联开,在振荡结束后应检查上述疏水门是否关闭。
6.要加强技术业务的学习,在事故发生时才能准确判断事故性质,采取正确的处理方法。
老鼠窜入6KV辅机断路器引起短路跳闸 (1990年)
【事故经过】
1990年1月9日22时22分,某厂厂用高压变压器2B处一声巨响,爆炸起火,2号主变压器差动跳闸,厂用高压变压器2B差动和重瓦斯保护跳闸,机组紧急停机,6KV厂用2A、2B失电,6KV厂用2B段备用电源断路器自投后,后加速保护跳闸,同时11号高压备用变压器差动保护误动作,使6KV公用1A、1B失电。2号机应急保安电源柴油发电机自启动成功,保证了2号机保安电源的供电,22时35分,在值长指挥下,排除了6KV厂用2B段的故障后,用12号高压备用变压器充电,迅速恢复了2号机厂用电,在消防队的通力配合下,扑灭了厂用高压变压器2B的火势,经现场检查,在轴冷泵2B断路器母线侧发现一只老鼠,引起母线短路,触发厂高变2B爆炸。 经过抢修,在紧急停机32h后并网复役。
【事故损失】
少发电量788.75kw.h,直接经济损失19万多元,2号机停运32h。
【事故原因】
1.厂用高压变压器2B爆炸原因:动稳定设计偏低(按一般配电变压器设计),短路阻抗也偏小,不能承受实际短路电流,解体检查,经制造厂确认,变压器因
动稳性偏低,由短路时电动力引起相间短路爆炸。
2.老鼠窜入轴冷泵2B小车上桩头引起短路原因:1988年6月2日2号机由基建承包封堵工作,查实为轴冷泵2B小车电缆仓内侧死角有缝隙,老鼠由此而入引起短路。
【防止事故对策】
1.变压器制造厂根据电厂要求和国标重新设计制造厂用高压变压器,结合大修逐台更换全部不合格厂用高压变压器。
2.加强防小动物封堵的质量验收,建立三级验收制度(自验、车间专业验收、安监科验收),建立一柜一卡制度。
3.加强灭鼠措施,加强开关随手关门制度的考核。
电流互感器二次开路造成发电机差动保护动作(2002年)
【事故简述】
2002年3月20日,某电厂#1机在并网后升负荷的过程中,突然“发电机差动保护动作”光字牌发出,并发出事故音响信号。“锅炉 MFT动作”、“汽机ETS动作”“主汽门关闭”等光字牌发出。发变 出口开关跳闸软光字牌弹出。“快切切换关闭”“快切闭锁”“快切等待复位”光字牌发出。同时运行人员发现继电保护室有焦臭味,检查发现保护A柜电流端子冒烟,立即将烟火扑灭后通知保护班人员到现场检查,经检查发现被烧毁的电流端子为发电机差动保护用中性点测CT二次侧的电流端子,B相短接片没有上到位所致,相邻的端子也被弧光烧变形,该组CT绝缘击穿。
【事故分析】
在开机前,#1机小修。发变组保护校验工作有继保班杨某某、王某某校验,杨某某是工作负责人。由于一次都分由实验班开票做预试工作,于是杨某某开二票进行工作。保护校验完后,杨某某去恢复电流端子,在接片恢复完后不经王某某复查的情况下,两人就收拾试验线,试验台子,办理了工作票终结手续。这就造成了电流端子开路而且没有检查到,导致机组在带负荷时,该组CT二次侧端
子断口处产生了过电压使其拉弧燃烧烧毁电流端子,CT绝缘击穿。造成发电机差动保护有差流而致使发电机差动保护动作出口。
【采取对策】
在进行继电保护校验工作时,一定严格执行继电保护安全措施票,填好危险点预知卡,工作前要做好事故预想。对断开的电流端子一定作好记录。并按照记录进行恢复,恢复完后,一定要用万用表检查其接触是否良好。后再由监护人复查一遍,完后通知班组和分组分别进行验收,做到三级验收控制,以避免出现CT二次侧开路的严重事故,同时要增强继保人员的工作责任心。
【经验教训】
没有执行继电保护安全措施票,严重违反了继电保护反措要求,同时工作前没有做好事故预想,也没有到出危险点。对断开的电流端子没有作好记录,恢复后设有进行复查。这些都是造成此次事故的直接原因,所以今后必需吸取这一教训。
黔北电厂3号机 “励磁调节器故障”造成跳机 (2004年)
【事故经过】
2004年3月31日1时57分,黔北3号机组运行中机端电压突然上升至21.04kV,同时中央预告、事故信号发出,5031开关跳闸,3号发变组与系统解列。检查励磁系统发现:灭磁开关跳闸、励磁系统非线性电阻柜上“过压”灯亮、A和 B套通道通讯故障、励磁系统故障录波启动、A套和 B套负责采集开入和控制开出的通讯模块坏、I组整流柜开入模块坏;检查发变组保护B柜上“过激磁(反时限)”灯亮。
【检查分析】
事故后检查分析的重点是:
1.导致机端电压上升的原因; 2.导致三个通信模块损坏的原因;
3.通信模块损坏和机端电压上升是否是同一原因造成。
事故后的检查由试验院、东方电机厂、建管部及我厂人员协同进行,首先对损坏的三个通信模块进行了更换,其它硬件的外观检查也无异常,更换模块后调节器无任何自检出错信息。
事故后的检查内容包括发电机转子、到转子直流封闭母线、励磁变、励磁调节器及功率柜、灭磁柜、过压吸收柜的一、二次回路,盘柜接地等抗干扰检查,励磁调节器及功率柜的小电流开环试验(特别检查了脉冲放大后是否与调节器输出脉冲一致及可控硅的好坏及主回路绝缘)、作一些模拟试验(包括开关电源特性试验、将坏的通讯模块换上后模拟故障影不影响调节器功能等)均正常。
由于厂家原设计励磁调节器开入、开出、调节器工作电源、脉冲及通信共用一路24V电源,有些开入量电缆引出很远,24V电源配置不合理,经厂家同意,新增一路24V电源作开入量单独用,与其他24V电源隔离,减小外部问题造成对调节器及可控硅脉冲等的影响。另检查出一块直流电源模块绝缘较低。
根据检查结果及收集到的发变组保护动作报告及发变组录波、励磁故障录波文件及故障信息、热工趋势图、运行记录对此次励磁调节器故障导致跳机分析如下:
①A套励磁调节器检测到通信模块故障后已切换到B套,且触发角а趋势是增大(往逆变方向走),但为何转子电流增大原因不清;
②三个通信模块损坏原因不清;
对以上二点厂家认为可能是干扰所致,但对还要采取什么措施防止何种干扰却无定论。与会人员有个共同倾向点在于24V电源如有扰动很可能会导致脉冲形成及放大工作失稳从而导致可控硅增大输出,另考虑是否存在自激磁的可能。针对此次原因不明确事故,与会人员提出以下几点需落实的问题与防范反措。
【反事故措施】
1.励磁系统故障录波报告,管理机掉电后不能保存,为了便于事故分析励磁系统故障后应将报告转存,另外不能按操作键盘上的确认键以免故障信息丢失。
2.运行和维护人员要加强设备的巡检工作,并记录各信号和数据,由维护提供运行巡检的检查表格,明确什么为正常与不正常。
3.鉴于3号机组的特殊性,运行人员在操作设备时,应加强监视励磁系统。
4.加强技术培训和理论知识的深入学习、提高保护人员综合素质,厂家提供完整的电子版本图纸及资料。
5.考虑将外部-24V开入量,改为-220V开入量。
6.励磁调节柜及功率柜在布线时强弱电分开在不同线槽布线。
7.研究调差系数整定是否合理、调节器长期工作在小负荷(发电机处于进相)状态是否存在问题、是否存在病毒影响。
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