介绍发动在试验时遇到的一些问题
★例证(资料来源于CR系统)
一】E4G13热力学开发
描述:每次新发动机试验开始时正时系统都发生跳齿,导致相位错乱,影响发动机性能,在台架上还要另外进行相位调整,影响试验进度。对正时系统进行整改。
分析:由于正时张紧器未设计棘齿结构,在发动机起动前,张紧器内未充油,一旦曲轴有反转情况,就会导致链条未张紧。凸轮轴在气门弹簧的作用力下,出现跳齿现象。
临时措施:采用先用卡板初调相位,再用起动机启动(不点火),让张紧器内充油后,在检查一次相位。(新件因未磨损,跳齿风险相对较小) 整改措施:重新设计正时系统定轨(导轨)和上导轨,减小链条与导轨间隙,保证凸轮轴无法跳齿。
二】SQRE4G13发动机3000次冷热冲击试验
描述:发动机完成3000次冷热冲击试验,拆检发现三个缸活塞油环卡死。 分析:1、1.5mm环高太小,过油截面太小,对机油结胶有促进作用; 2、3000次试验换油周期目前为100小时,更换周期较长;
3、从美孚测量刮片上的结胶或者积碳成分推断产生结胶的原因和温度。 措施:1、试制E4G18发动机2.0环高的油环和相应活塞样件并到货;
2、同一台发动机搭载1.5和2.0环高油环进行试验,同时在发动机运行前100小时的50/75/100小时分别取油样进行分析,机油交由美孚进行检测并提供报告;后200小时每50小时更换机油;
3、根据E4G18和机油检测结果确定油环卡环的根本原因并制定相关整改措施; 4、根据整改措施试制样件或者更改试验规范确保此问题不再出现。
三】SQR371发动机800小时循环负荷试验
描述:可靠性试验运行至126小时时发现发动机出现放炮现象,检查发现1缸高压导线击穿漏电。
分析:由于连接管击穿处在设计中有缺陷,外层护套偏短,且护套与连接管配合偏松,没有保护好内部的连接管,在试验过程中长期处于高温高压条件下,连接管被击穿漏电。
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