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煤矿机电运输事故案例(5)

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2、 认真严格执行各项管理规定和措施,杜绝一些习以为常的“三违”行为。

3、 进一步加强对职工的安全意识和自主保安教育,做到“三不伤害”。

4、 加强斜巷“一坡三挡”等安全设施的管理,保证灵敏可靠。 5、设备设施的设置位置要充分考虑安全因素,使其安全合理。度,确保安全管理到位。

18、大明矿“2005.1.5”跑车事故

2005年1月5日白班,大明矿掘进队105班班长张×于13时40分安排下料组长付×带领5名工人在-410西翼东12层回风中巷运料车。14时30分左右,付×发现回风中巷11.4绞车无电,且轨道坡度为千分之十三的情况下,安排王×、李×、管×和他本人一起从距下部料场200米的回风道双道处人力放车,放车方式是:两人在装锚杆的叉车的两侧推车,王×和付×在车后部防止跑车使用皮条拽车。在放第一车前付×安排陈×同高×从双道处把第二台料车推到11.4绞车平巷处,等待付×等人回来后一起放车,陈×、高×将车推到11.4绞车后部时,因两人未采取防跑车措施,造成跑车。此时,付×等四人已将车下放至距下部料场30余米处,正在同付×一起拽车的王×突然发现第二台车跑下,立即跳到胶带输送机上,并大声呼喊示警,两名推车工管×、李×听到喊声后躲开,而在王×下方拽皮绳的付×躲闪不及,被车撞倒,后脑部摔在铁道上,胸部被车挤伤。事故发生后,现场人员立即向矿调度做了汇报,矿调度当即安排救护队和保健站医生赶赴现场进行抢救,但因其伤势过重,抢救无效死亡。

事故原因:

1、组长付×严重违章指挥、违章作业,违反《煤矿安全规程》第362条第3款的规定,在坡度大于千分之七的巷道内违章推车,是造成此起事故的主要原因。

2、陈×和高×在没有设置预停车位防跑车措施的情况下盲目推车,致使车辆越过轨道变坡点,造成跑车,是此起事故的直接原因。

3、掘进队105班班长张×安排工作不当,违反规定安排人员作业时措施不到位,是造成此起事故的重要原因。

4、业务科室管理、监督、检查不到位,巷道底鼓轨道不标准坡度不一致,是造成此起事故的基本原因。

防范措施:

1、加强两小运输现场安全管理和监督检查,严格执行各项规章制度,在坡度大于千分之七的巷道严禁人力推车。

2、认真落实科室人员安全生产责任制,安排工作时必须保证措施到位,管理到位。

3、施工单位增强责任心,在巷道底鼓变形修复拉底过程中必须保持轨道平、稳、直。

4、加强对班组长的管理和考核,提高班组长的安全指挥能力和现场管理水平。

5、加强对职工的安全教育和培训,增强职工安全意识,提高自主保安能力和操作水平,杜绝违章作业,抵制违章指挥。 19、小青矿“2003.3.24”运输事故

2003年3月24日白班,运输队前移新矸石山翻矸架,大约16时,起山施工完毕。机电班班长高××安排四点班钳工王××进行调绳,王××到绞车房后叫绞车司机唐××将主斗车拉到山顶,副斗翻矸车停在涵洞处,王××将绞车两滚筒的离合器打开,并错误的将副

滚筒(固定滚筒)的盘形闸油路关闭,又没有将主滚筒(活滚筒)锁住,然后,让司机开车调绳。由于这时离合器已经打开,绞车开始松闸后,主斗翻矸车从山顶滑向山下;绞车司机发现后,马上喊王××,王××在慌乱中又错误的将主滚筒油路关闭;由于此时盘形闸内充满液压油,王××将制动油路关闭后,司机采取紧急制动,制动闸失灵,主斗车一直滑到山下,并与停在涵洞内的副斗车撞到一起,并将副斗车的钢丝绳撞断,造成斗车变形损坏。

事故原因:

1、钳工王××两次误操作,是这起事故的直接原因。 2、运输队在起山调绳过程中,队干部、对此项工作重视不够,安排工作不合理,没有现场统一、协调指挥,措施中明确规定起山全过程必须由一名副队长及专职负责人统一指挥,然而班长以上人员全去开会,领工人员也擅自离开。

3、绞车调绳没有具体安全措施或操作规范。 防范措施:

1、加强对职工的安全技术培训,提高工人的操作技能,按标准操作。对运输电工、钳工、绞车司机等技术工种进行一次培训。

2、特殊工程队干部必须重视,靠前指挥,协调好现场的安全生产。

3、制定起山绞车调绳的安全技术措施和绞车司机、电、钳工操作规范,并悬挂在绞车房内。

4、举一反三,查找井上下的安全隐患和漏洞,及时采取有效措施处理。

20、小青矿“2000.7.25”跑车事故

2000年7月25日,综采安装队队长马×安排领工王××带领三人去W1S705回顺运送两台回柱绞车和一台JD-11.4kw绞车(分别用两台平板车和一台矿车装载)。四人到达作业地点后,王××安排绞车司机陈×去开JD-11.4kw绞车。陈×在没有认真检查绞车各部件和绳头压板是否牢固的情况下,就违章放车(不带电放车)。当王××等人将车推到40米的缓坡处,3台重车靠惯性向下滑行,当发现绞车绳在滚筒上还有5圈时,陈×急忙勒闸,但由于绞车没带电,车速过快,绞车压绳板松动,剩余绞车绳全部被车拉出,并带绳向下急速滑行。与此同时,王××等人大喊:“跑车了!”正在铁道尽头作业的4名工人听到喊声,急忙逃避。三台件车带着绞车绳一直拐进三角点8米处掉道。

事故原因:

1、绞车司机违反操作规程,没有带电放车,车速过快。 2、此绞车绳拉车长度不够,此段巷道长度为96米,正使用着的绞车绳仅为70米,过短,无余量。

3、绞车绳板紧固不牢,检修人员检查不到位。

4、队长马×安排工作不周密,安全意识不强,明知绞车绳短,不提前告诉作业人员和提醒作业人员采取防跑车措施。

5、队领导对工人日常安全教育不够。 防范措施:

1、本单位钳工必须每班认真检查绞车各部件及压绳板是否牢固。 2、绞车司机开车前必须认真检查绞车各部件安全设施是否完好、牢固、可靠。

3、绞车司机严禁违章操作,严禁不带电放车。

4、绞车绳必须达到规定的长度,并有足够的余绳。

5、拉、放车时必须按照规定设置警戒人,采取有效的防范措施(运车的下方不许有人作业)。 21、小青矿“2002.5.12”运输事故

2002年5月12日零点班,在N1408联络道施工的605队于5时40分装完16车货(1T矿车),班长李××通知副队长宋××、安检员王××往外拉车,车到联络道里三角点岔子处,继续往外拉车,李××、宋××一起去N1408联络道门口处第一台JD-11.4kw绞车准备拉车,同时警戒人彭××、副队长宋××、安检员王××及其它人员都躲在三角点警戒线安全位置,由于平巷第一次挂13个重车,留在道上3个重车,彭××打点后,宋××开始拉车,宋××拉车同时,班长李××告诉宋×ד我去看-375材上绞车绳在什么位置”,宋××将重车拉至距JD-11.4kw绞车15米左右时,自己一人操作,把车闸住,然后用楔子去掩车(卡轨器放在斗车上没用),在没有检查是否打住掩时,就去摘钩头,此时,13个重车(巷道坡度约3度)开始下滑,压掉楔子,宋××再次想用楔子掩车已经来不及,车滑行40米左右撞在停在道上的3个重车上,使10个重车掉道、3个重车车斗变形。

事故原因:

1、宋××违章操作,没有使用卡轨器,采用楔子掩车的不良习惯作法,造成重车下滑,是事故的直接原因。

2、班长李××在车没拉到位情况下,去N1-375检查大绞车钩头在什么位置,工作失误,也是这起事故的另一个原因。

防范措施:

1、加强职工安全教育,提高自主保安能力。

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