3)3.5MPa蒸汽自管网反串,自E503入口顶放空稍排。 4)E501入口给部分氮气保护设备。 5)关闭尾气各机泵出口阀。 二.
UPS断电或计算机控制系统故障处理预案 1. 事故类别:UPS停电。 2. 事故确认与响应:
(1)现场调节阀风开阀全关,风关阀全开。
(2)联锁阀在气动状态下,则UV-0301开,UV-0302开,UV-0304关,UV-0305关闭,UV-0306关闭,UV-0307开。HV-0301关闭,HV-0302关闭。尾气装置现场阀门动作如下:UV-1401开,UV-1402开,UV-0901开,UV-1403关闭,AV-1101开,HV-1401开。 (3)制硫风机停机。 3. 制硫单元处理措施
(1)制硫主操手动启动IS-001系统,制硫装置紧急停车。
(2)制硫主操关闭F401炉前酸气阀和炉前风阀,然后关闭风机出口阀,并将风机出口阀改至手动。应防止酸气自风机出口倒串。
(3)ER401液控LIC-0401全开, 制硫副操应迅速关闭P404出口阀,防止ER401内水倒串。关闭ER401连续排污。加水前必须保证ER401有液位,否则等ER401压力、温度、F401温度降到安全范围内后,方可加水开工。加水速度不大于5t/h。
(4)F401前混合酸气线氮气阀UV-0304自动打开保护火嘴,流程:F401→D405→E501→F501→烟囱。
(5)制硫主操将TV-0601现场切手动后全开。
(6)E401、402、403液位控制LIC-0501、LIC-0701、LIC-0801全开,制硫副操应关闭其上下游阀。
(7)PV-2301是气开阀,应用副线控制好0.3MPa蒸汽压力。
(8)除氧器D409液控LIC-2401为气关阀,应关闭下游阀。PIC513是气开阀,停电状态下全关,因此如向ER401供水,须用副线控制压力,以保证除氧水合格。 4. 尾气单元处理措施
(1)尾气主操在室内开启IS-002,尾气装置紧急停车。尾气副操关闭瓦斯进F501手阀,停F501。
(2)3.5MPa蒸汽自管网反串,自E503入口顶放空稍排。
(3)尾气主操手动开HV503/3,关HV503/5。E501入口注部分氮气,关闭E501出口氢气阀。
(4)尾气各机泵停泵,关闭泵出口阀。关闭FV-1801下游阀。 (5)D503液位调节阀LIC-2101下游阀关闭,停湿空冷。 (6)D504液位LIC-2002全关,用付线控制液位。 5. UPS送电及控制器启动后,装置各阀动作现象:
(1)现场调节阀的初始值是风开阀的全关,风关阀开50%,各液位、压力控制若是风关阀的根据实际情况做好调节。 三. 净化风中断事故处理预案 1. 事故类别:停净化风。
2. 事故确认与响应:净化风流量明显下降,净化风罐压力下降,调节阀动作缓慢或风开阀有全关趋势,风关阀有全开趋势。
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(1)制硫副操立即打开界区非净化风阀,打开非净化风与净化风相连的跨线阀,关闭净化风界区阀,由非净化风代替净化风。
(2)若代替净化风成功,则维持正常生产,联系调度尽快恢复净化风。待确认净化风已恢复正常后,先开通净化风流程,再关闭非净化风。
(3)若非净化风不能成功引入净化风系统,则按紧急停工处理,参见UPS断电事故预案。
* Y2 T+ X8 R- K) \\) pd* P; u- y) p. w6 s& ](4)氮气线接胶带并入净化风线。若净化风、非净化风均中断,刚迅速用氮气替代。 (5)班长联系调度查找原因,尽快恢复净化风供应。净化风恢复后,各调节阀恢复原控制状态,各岗位做开工准备。 四. 除氧水中断应急处理预案 1. 事故类别:低压除氧水中断。
2. 事故确认与响应:2.5MPa 除氧水压力明显降低,低于1.5MPa应立即联系调度;低于0.5MPa视为除氧水中断。 3.
制硫单元处理措施
(1)按停电应急处理预案进行紧急停工。
(2)ER401保持压力,P404正常供水,适当开定期排污,保持ER401液位。
(3)停工后高温掺合阀全开,关闭除氧水冷却流程,改用0.3MPa蒸汽保护阀芯。 (4)E401、E402、E403保持液位及蒸汽压力。 4. 尾气单元处理措施
(1)E502保持液位及蒸汽压力。 (2)急冷塔水保持循环。 (3)吸收再生部分热胺循环。 五. 除盐水中断应急处理预案 1. 事故类别:低压除盐水中断。
2. 事故确认与响应:除盐水≤0.3MPa,D409液位难以保持。 3. 制硫单元处理措施
(1)判断除盐水中断后,立即将部分酸气改至三硫磺装置或放火炬,维持本装置低负荷运行。
(2)班长立即联系调度及动力除盐水站,落实除盐水中断时间,依据D409液位及ER401耗水量,决定是否停工,停工前必须保证ER401有正常液位。 4. 尾气单元处理措施
(1)紧急停工后,E501注氮气保护。 (2)急冷塔水保持循环。 (3)吸收再生部分热胺循环。 六. 瓦斯中断应急处理预案 1. 事故类别:瓦斯中断。
2. 事故确认与响应:瓦斯压力≤0.2MPa,FI-1402流量明显降低,F501熄火。 3. 制硫单元处理措施
(1)制硫尾气经进净化尾气线,直接放烟囱。 (2)尾气单元处理措施
(3)F501停炉,关闭炉前瓦斯阀及瓦斯阀组。 (4)汇报调度,查找原因,尽快恢复瓦斯供应。
2 K- J) d8 a4 h$ S& Q* ^5 \\+ u# h$ x7 % H0 \\1 F* S( M5 K8 d2 E* z; F; ^3 r1 G. W' x1 9 Q; Z1 h8 ~! ?( |, c6 ?% q4 q* L; H' I& U, `\\\ }/ ]$ v5 ^0 ]& E& k7 Z8 S$ k n W2 |) W4 c( A. u7 L- o) v% r- W f9 ~6 c) D# Q* ?; {6 : s) l2 I; W. `$ z/ }# j5 , `2 V! X+ @* ]* V# M% H/ I! H5 A2 L; & Z! D9 p4 U- c) v1 f! A/ e/ Z1 h( ]- T\t0 m1 m u* E. o1 W& L6 u! P# H* `( E. g3 [/ ^\(5)水洗单元水循环、吸收再生部分热胺循环。 (6)做好点炉准备。
七. 硫化氢泄漏应急处理预案 1. 事故类别:硫化氢泄漏。
2. 事故确认与响应:硫化氢泄漏周边有浓烈的臭鸡蛋气味,附近H2S报警仪报警。 3. 应急处理措施
(1)佩戴防毒面具,判断硫化氢泄漏点的准确地点。
(2)疏散装置内人员,防止大面积中毒事故的发生。大面积泄漏必须疏散周边群众。由车间通知调度,由厂部及时通知政府部门进行及时地疏散。
(3)汇报厂部调度和气防站工作人员,作好中毒人员的救护工作。 (4)查出泄漏部位后,根据实际情况进行处理。
(5)D401泄漏或F401前酸气线泄漏,则切除酸气,对装置进行停工处理。 (6)D503再生酸气泄漏,则将制硫尾气切除,将D503系统隔离后堵漏。 (7)封闭事故现场,避免不知情人误入有毒区域,造成不必要的人员伤亡。 八. 着火爆炸事故处理预案 1. 事故类别:着火或爆炸。
2. 事故确认与响应:易燃介质泄漏自燃或被引燃形成明火或闪爆或爆炸。 3. 应急处理措施
(1)佩戴防毒面具,判断泄漏着火介质。
(2)拔打火警,通知调度,必要时通知气防站。
(3)佩带防毒面具对初期的火灾进行处理,并派人引导消防战斗车的到来。 (4)及时对泄漏点进行处理,防止有毒气体或易燃物质的蔓延。 (5)对中毒的人员在气防车到来之前,进行必要的简单的急救工作。
(6)封闭事故现场,避免不知情人误入有毒区域,造成不必要的人员伤亡。 九. H2中断事故处理预案
1. 事故类别:进装置H2中断。 2. 事故确认与响应:
装置内H2压力无指示;H2含量在线分析仪指示低,开大AIC-1101仍加不上氢,FI-0902指示回零;加氢反应器床层温升明显减小。 3. 应急处理措施
(1)制硫部分正常操作,严格控制配风。
(2)制硫尾气经尾气加热器换热后自加氢反应器E501前改至尾气焚烧炉F501焚烧。 (3)蒸汽发生器E502保护液位,若H2中断时间较长,可将壳程水排尽,注0.3MPa蒸汽保温。
(4)吸收部分热胺循环,保持各塔器液位。 (5)联系有关单位,尽快恢复H2供应。 十. 冷凝冷却器泄漏事故判断及处理 1. 事故类别:制硫冷凝冷却器管束泄漏。 2. 事故确认与响应:
(1)随着冷凝冷却器壳程水汽不断漏入系统,引起冷却器出口液硫粘度增大,严重时会堵塞部分管束,制硫系统压力出现周期性增高波动。
(2)泄漏引起堵塞时,前部系统压力升高,而后部压力较低。
(3)若冷凝冷却器E401泄漏堵塞,过程气会经高掺阀走一级转化器R401,其入口温度将升高,这时TIC-0601自动减小高掺阀开度,最终将导致配风跟不上或酸性气进料困难。
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(1)适当降低冷凝冷却器液位,减少除氧水泄漏量。 (2)适当降低壳程蒸汽压力。
(3)泄漏严重时,应停工对该冷却器进行堵漏或更换处理。 十一. DCS故障处理预案
(1)DCS显示器、键盘出现故障时,如显示器黑屏,键盘失灵等,不会改变原工艺控制,应通知信息所维护人员。如果不能维持正常操作,应按紧急停工处理。
(2)当指示回路出现故障时,因指示回路只起监视作用,不参与工艺控制,可通知信息所维护人员解决。
(3)当某一控制回路出现故障(尤其是阀位输出),它将保持故障前的阀位开度不变,操作人员一方面通知信息所维护人员,另一方面应到现场对阀门进行手动操作。 (4)当某一串级回路投不上串级时,要确认是否步骤有误。投串级步骤: 1)付回路输出为自动;
2)付回路设定为远程(REM) 3)主回路输出可手动,可自动。
组副回路如果有问题,如超程、无信号等,是投不上串级的,应联系仪表调整至正常。
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