冲刷爆口
3、爆管原因
从爆管情况看爆管部位均为焊接热影响区,因此爆管原因初步判定为焊接工艺不当。
三、12月23日#2炉高过爆管。 1、爆管过程:
#2炉高过爆管处理完启动的第二天,又发生了与第一爆管同样的事故现象,且就地检查听音有明显汽流冲刷声。事故停炉。
2、爆管情况:
经检查此次爆管部位与第一次爆管部位为同一管束,爆管多根。 3、爆管原因:
在高过联箱进行了异物检查,未有发现。由于两次爆管为同一管束,且爆口明显为短时超温爆管,判断为管束异物堵塞。
四、12月31日#1炉高再爆管。 1、爆管过程:
11:30时,#1炉炉管泄漏第24点报警,随后第13、19都发出报警,无事故象征,就地听音不明显。
13:50时,泄漏报警声波数值加大,就地听音在高再处听到气流间断的有频率的冲击声,打开水平烟道的观火孔声音更明显,判断为高再泄漏,联系停炉。
2、爆管情况:
高再管束爆管3根,冲刷变形泄漏多跟。厂家将出问题的高再局部管路进行更换,1200多根。
3、爆管原因:
此次爆管位于高再管束距炉顶向下500mm处,连接筋片附近。
在产品说明书对高温再热器的描述为:
管径Φ57,由10根管绕成,材料为:15CrMoG,T23,T91,TP347H。
就地检查发现,四种不同材质的管束被筋片焊接在了一起,特别是TP347H合金钢,原本武锅出于提高高再抗高温能力的目的将其应用,却在施工工艺上忽略了其与碳钢热变形不一致的问题,导致了管束膨胀受阻变形,爆管。
高过 屏过 高再 低过 低再
五、5月20日#2炉高再爆管。 1、爆管过程:
5月20日5时 #2炉炉管泄漏报警3、7、15、20点发出,经就地听音判断为#2机高再泄漏,现象与#1机基本一致。减负荷至260MW、降压力运行。汇报领导,通知检修。
5月21日4:30时,#2机补水量持续增大近120T,汇报调度减负荷停机。 2、爆管情况:#2高再管束爆管4根,冲刷变形泄漏多跟。 3、爆管原因:与#1炉高再爆管原因相同。
4、处理:厂家将出问题的高再局部管路进行更换,1200多根。
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