有轻微鼓包。
(2)成排弯拉伸面个别机损,修磨伤痕待测厚。 (3)管内积水,管屏翻身造成管内异物。 (4)管屏有一面未油漆。 水平烟道侧墙水冷壁(109N1153):
(1)管子与扁钢角焊缝在手工焊补焊处存在气孔、咬边、堆积、表面成形差。
(2)管屏表面飞溅需要清理干净、附件角焊缝需要修磨。焊接局部有焊疤、焊道偏移现象,需修整打磨。
(3)管子表面有机械伤痕和气割损伤。 (4)管口毛刺、管子内杂物应清理干净。
针对以上问题,车间已进行处理并符合标准要求。
(五)过渡段水冷壁 图号109N1161~1164
1、按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”和有关“附件数据”。
2、抽查情况
该部件共14屏,任抽 2屏,抽查的管屏是过渡段前墙水冷壁中的63N1161-4-0管屏和过渡段后墙水冷壁中的107N1162-4-0管屏。按DG1135-2003《超临界锅炉膜式壁管屏制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。
3、水压试验和通球检验现场见证情况
2011年11月25日,监造代表现场见证了2屏管屏的水压试验和通球
检验。见证的管屏是过渡段前墙水冷壁中的63N1161-4-0管屏和过渡段 后墙水冷壁中的107N1142-4-0管屏。水压试验前检查了水压试验用的 两只 压力表量程、精度和有效期,检测了环境温度、水温及水质,查 阅了管屏水压试验规范后开始水压试验。管屏设计压力32.9MPa,试验压力49.35MPa,稳压10秒。经检查,在升压和稳压时未发现管子与受压元件有异常变形、渗漏现象,管壁和焊缝无湿润和水珠,整个 水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》标准要求 水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通 过。
4、探伤情况:过渡段水冷壁 无焊口。
(1)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,探伤附件角缝1436件,无返修。
(2)探伤资料:见证探伤资料8页。
5、生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题. (1)管组管口不齐平、管端坡口内壁有机械压痕需要修磨。 (2)管内熔渣,管屏表面焊接飞溅、焊瘤未清理干净,焊疤未修磨,连接管热处理后氧化皮未清理干净。 (3)管屏水压试验后,管内积水未吹干。 针对以上问题,车间进行了返修并处理合格。 四、蛇形管
(一)高温过热器 图号 109N211
1、按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见
证情况表”和有关“附件数据”。 2、抽查情况
该部件共35屏,任抽 2 屏,图号/编号为:109N211-1-0/31#、33#,按DG1133-2003《超临界锅炉管子制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。
3、水压试验和通球检验现场见证情况
2012年2月2日,现场见证了3屏水压试验,管屏图号/编号为:109N211-1-0/23#、26#、27#。水压试验前检查了水压试验用的压力表量程、精度和有效期,检测了环境温度、水温及水质检验报告,查阅了管屏水压试验规范后开始水压试验。管屏设计压力29MPa,水压试验压力43.5MPa,稳压60秒。经检查,在升压和稳压时未发现管子与受压元件有异常变形、渗漏现象,管壁和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》标准要求。水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通过。见证结果:符合标准要求。
4、探伤情况:高温过热器共有焊口4599头
(1)射线探伤:射线探伤:按DG1410-2006《射线探伤标准》,RTV焊口4592头,返修焊口71头. RT焊口7头,拍片9张,探伤一次合格率98.46%。
(2)渗透探伤:按DG1421-2006《渗透探伤标准》,探伤附件角焊缝1008条,无返修。
(3)探伤资料:见证探伤资料150页。
5、生产过程中发现和处理的产品质量问题
(1)管屏表面飞溅需要清理干净、附件角焊缝需要修磨。 (2)管子表面有机械伤痕和气割损伤,管口毛刺、管子内杂物应清理干净。
针对以上问题,车间进行了返修并处理合格。 (二)低温过热器 图号109N2121~2122
1、按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”和有关“附件数据”。 2、抽查情况
该部件在张家港华东电站锅炉部件制造有限公司生产,共有管屏384屏,任抽2屏,管屏图号/编号为:109N2121-1-0/1#、3#。按DG1133-2003《超临界锅炉管子制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。
3、水压试验和通球检验现场见证情况
2012年3月1日,驻厂监造代表现场见证了管屏水压试验,管屏图号/编号为:109N2121-1-0/17#、23#、24#共3屏。水压试验前检查了压力表量程、精度和有效期,检测了环境温度、水温,查阅了管屏水压试验规范后开始水压试验。管屏设计压力29.3MPa,试验压力43.95MPa,稳压60秒。经检查,在升压和稳压时,未发现管子与受压元件有异常变形、渗漏现象,管壁和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》标准要求。水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通过。
4、探伤情况:低温过热器共有焊口6348头。
(1)射线探伤:按DG1410-2006《射线探伤标准》, RTV焊口6266头。RT焊口82头,拍片85张,无返修。探伤一次合格率100 %。
(2)渗透探伤:按DG1421-2006《渗透探伤标准》,探伤附件角焊缝1792件,均无返修。
(3)探伤资料:见证探伤资料13页。
5、生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题 (1)管口和管子表面机械碰伤,油漆流挂、粘附杂物。
(2)附件角缝、钢板与钢板角缝有>0.5mm咬边且焊高不足6mm,半圆板收弧处弧坑未填满,附件角焊缝有引弧。
(3)渗透探伤报告中,对管屏附件角焊缝抽查的数量描述不清楚,
承制厂已重新按标准要求出具了渗透探伤报告。 针对以上问题,车间进行了返修并处理合格。 (三)顶棚过热器 图号 109N2131-2133
1、按照监造项目实施表内容要求,进行了文件见证和现场见证。详见“见证情况表”及有关“附件数据”。
2、抽查情况
该部件共有62屏,管件292件,任抽2屏,图号109N2131-1-0(正、反各1屏),按DG1135-2003《超临界锅炉膜式壁管屏制造》标准进行了检查,检查结果:符合标准要求。 3、水压试验和通球检验现场见证情况
2012年1月9日,监造代表对管屏图号109N2132-3-0(正)、109N2132-8-0(正)、109N2132-8-0(反)共3屏的水压试验、通球检验进
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