计压力31.7MPa,水压试验压力47.55MPa,稳压30秒。经检查,在升压和稳压时,未发现管子与受压元件有异常变形、渗漏现象,管壁和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》标准要求。水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通过。
4、探伤情况:上部水冷壁共有焊口1505头。
(1)射线探伤:按DG1410-2006《射线探伤标准》,RT焊口1505头,拍片4515张;探伤一次合格率100%。
(2)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,探伤耳板角缝2428件,扁钢对接54屏,均无返修。
(3)渗透探伤::按DG1421-2006《渗透探伤标准》,探伤管屏16屏,绕焊58处、98件,无返修。
(4)探伤资料:见证探伤资料395页。
5、生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题.
(1)管子内部熔渣、附件上飞溅、焊疤未清理干净,绕焊需要俢磨。 (2)管子与扁钢角焊缝在手工焊补焊处存在气孔、咬边、堆积、表面成形差。组屏焊接有局部漏焊、焊道偏移和焊缝高度宽度不规则现象。
(3)管屏端口位置和管屏表面有机械伤痕,管子坡口需要修磨;管子端部弯曲变形、平整度超差;管端口位置在切割扁钢时割伤管子,切割处也未打磨。
针对以上问题,车间已进行了返修并处理合格。 (二)中部水冷壁 图号109N1131~1134
1、按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”和有关“附件数据”。
2、抽查情况
该部件共102屏,任意抽查了中部前墙水冷壁(109N1131)中的2屏,图号为79N1131-1-0和79N1131-2-0,按DG1135-2003《超临界锅炉膜式壁管屏制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。
3、水压试验和通球检验现场见证情况
2011年12月9日,监造代表对中部前墙水冷壁(109N1131)中的图号为79N1131-10-0和79N1131-11-0共 2屏的水压试验和通球检验进行了现场见证,水压试验前检查了水压试验用的两只压力表的量程、精度和有效期,检测了环境温度、水温及水质,查阅了管屏水压试验规范后开始水压试验。管屏设计压力32.9MPa,水压试验压力49.35MPa,稳压10秒。经检查,在升压和稳压时,未发现管子与受压元件有异常变形、渗漏现象,管壁和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》标准要求。水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通过。
4、探伤情况:中部水冷壁共有焊口4072 头。
(1)射线探伤:射线探伤:按DG1410-2006《射线探伤标准》,RT焊口 2461头,拍片4075张,返修焊口6头。RTV焊口1611头,无返修。探伤一次合格率 99.8 %。管子与扁钢焊缝104处,拍片104张,无返修。 (2)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,探伤管屏附件角焊缝616处、2790条,均合格。
(3)探伤资料:见证探伤资料44页。
5、生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题
(1)管子与扁钢角焊缝在手工焊补焊处存在气孔、咬边、堆积、表面成形差。
(2)管子表面有机械伤痕,管子坡口需要修磨。
(3)组屏焊接有局部漏焊、焊道偏移和焊缝高度宽度不规则现象。 针对以上问题,车间已进行了返修并处理合格。 (三)下部水冷壁 图号 109N1121~1124
1、按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”和有关“附件数据”。
2、抽查情况
该部件共有管屏46屏。任抽 2屏,抽查的管屏是下部前墙水冷壁中的63N112-2-0管屏和下部右侧墙水冷壁中的63N112-15-0管屏。按DG1135-2003《超临界锅炉膜式壁管屏制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。
3、水压试验和通球检验现场见证情况
2011年11月25日,监造代表现场见证了2屏管屏的水压试验和通球检验。见证的管屏是下部前墙水冷壁中的63N112-2-0管屏和下部右侧墙水冷壁中的63N112-15-0管屏。水压试验前检查了水压试验用的两只 压力表量程、精度和有效期,检测了环境温度、水温及水质,查阅了管屏水压试验规范后开始水压试验。管屏设计压力32.9MPa,水压试验压力49.35MPa,稳压10秒。经检查,在升压和稳压时,未发现管子与受压元
件有异常变形、渗漏现象,管壁和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》标准要求。水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通过。
4、探伤情况:下部水冷壁共有焊口1014头。
(1)射线探伤:射线探伤:按DG1410-2006《射线探伤标准》,RT焊口624头,拍片648张,返修4头,RTV焊口390头,无返修,探伤一次合格率 99.6%。
(2)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,探伤附件角焊缝206件、274条,均合格。
(3)探伤资料:查阅探伤资料12页。
5、生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题
(1)管子与扁钢角焊缝在手工焊补焊处存在气孔、咬边、堆积、表面成形差。
(2)管屏表面飞溅需要清理干净、附件角焊缝需要修磨。 (3)管子表面有机械伤痕和气割损伤。 (4)管口毛刺、管子内杂物应清理干净。
针对以上问题,车间已进行处理并符合标准要求。 (四)水平烟道水冷壁 图号 109N1152~1153
1、按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”和有关“附件数据”。
2、抽查情况
该部件共有管屏10屏,任抽 2屏,图号为107N1115-2-0(左、右各1
屏)按DG1135-2003《超临界锅炉膜式壁管屏制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。
3、水压试验和通球检验现场见证情况
2012年2月23日,监造代表现场见证了2屏的水压试验和通球检验。见证的管屏图号为107N1115-2-0(左、右各1屏),开始水压试验前,监测水温、压力表量程、精度、压力表标定的有效日期符合要求以后进行水压试验。管屏设计压力31.7MPa,水压试验压力47.55MPa(实际47.6)。稳压30秒。经检查,没有发现泄漏,水压试验整个过程按DG1101《锅炉锅筒制造》和DG1111《锅炉产品水压试验》标准检查。水压试验结论:符合标准要求。水压试验后,用钢球逐根进行了通球检验,通球结果:钢球无障碍通过。
4、探伤情况:水平烟道水冷壁共有焊口120头。
(1)射线探伤:射线探伤:按DG1410-2006《射线探伤标准》,RT焊口120头,拍片360张,探伤一次合格率100%。
(2)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,探伤耳板角缝160件,扁钢对接焊缝10屏,均合格。
(3)渗透探伤:按DG1421-2006《渗透探伤标准》,探伤管屏8屏,绕焊58处,无返修。
(4)探伤资料:见证探伤资料53页。
5、生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题 水平烟道底部水冷壁(109N1152):
(1)1152-4-0右序号2边管管端长度165.9=24mm。且弯头处校正后
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