屠宰废水; SBR反应器; 国家标准
2.3 方案确定
2.3.1 设计水质水量
根据所给资料该厂处理工程设计最大水量为1500m3/d,处理水质执行《肉类加工业污染物排放标准》(GB13457-1992)
表2-1 进水水质及排放标准
水质指标 进水水质 出水水质
COD(㎎∕L)
2000 ≤80
BOD(㎎∕L)
1200 ≤20
SS(㎎∕L)
410 ≤60
NH3-N(㎎/L)
120 ≤15
pH值 6~9 6~8
2.3.2 废水处理方案的确定
屠宰废水中的BOD,COD值较高,非常有利于进行生物处理。且生物理较之物化处理,化学处理工艺成熟,处理效率高。同时,运行费用、水处理成本低。
经过对各种工艺的比较,本设计选用SBR反应器,因为该工艺技术成熟,处理效率高,占地省,投资省,运行灵活,污泥的性能良好,出水水质可达标。更重要是SBR法有除氮的功能,完全可以满足氮的去除。
水解酸化—SBR工艺处理屠宰废水,具有工艺简单、处理流程短、操作方便、投资省和运行费用低等优点,适合于小型肉类加工厂屠宰废水处理。本工艺对废水的水量及有机负荷的冲击有较好的缓冲能力,按设计的处理程序运行,无污泥膨胀现象发生,系统工作稳定可靠。
因此,本设计处理方案采用水解酸化—SBR(厌氧—好氧相结合)工艺,既满足出水要求,又尽可能的节约了投资,节省了运行费用。 2.3.3 工艺流程的确定
主工艺为水解酸化—SBR工艺,格栅处理后的废水中动植物油和有机悬浮物含量还较高,采用隔油沉砂池能很好地去除废水中的动植物油和初步去除污水中大颗粒悬浮有机污染物。在实际运行过程中,废水中含有大量浮渣,该单元发挥重要作用,去除大部分浮渣,浮渣经过排渣管排到污泥干化池干化,沉淀物依靠重力排至污泥浓缩池。
SBR反应池主要用于降解有机物,是整个处理工艺的核心,通过调整运行方式,可以降解部分难降解有机物,是处理屠宰肉类加工废水常用工艺,SBR法在一个反应池内完成进水、生物降解、硝化与反硝化脱氮、重力沉淀分离(二次沉淀)等过程。其基本工序分五步完成,即进水、反应、沉淀、排水和闲置5个工序。每个池子设置曝气系统、滗水系统和剩余污泥排出系统。按工程实际设计2座SBR反应池交替运行,每座反应池的运行周期为12h,其中进水期为1h,边进水边曝气,使污泥再生恢复其活性;反应期为4~7h(包括进水期);停止曝气进入厌氧状态0.5 h;厌氧状态结束后微曝0.5h;静
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