钢煤斗制作优化设计(2)
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(5)在钢煤斗图纸中,长方体+四棱锥结构煤斗相邻交角的内侧为200mm宽直板过渡,考虑到长方体+四棱锥结构煤斗没有圆煤斗使煤流动性好,4个棱角容易棚煤。经过现场各方研究,将四棱角结构煤斗相邻交角的内侧直板改为圆弧形板,圆弧半径定为250mm,即增加了煤斗的强度及耐磨性,又利于原煤下落,改善了方煤斗的性能。
(6)钢煤斗制作图纸中要求钢煤斗内壁(25.5m以下部分)衬3mm厚不锈钢板,并采用开孔塞焊与钢煤斗连接,开孔要求为上下间距1000mm,左右间距500mm。而根据以往的经验和现场试验,这样的要求不能使不锈钢板与钢内壁很好的贴合,本着对工程、对业主负责的态度和业主、监理、设计院沟通后,在作业指导书中将开孔要求改为各焊点间间距不大于350mm,使两者贴合密实、不起鼓,保证了煤斗的质量。
通过以上设计优化,升版图后每个煤斗重量由69.697t变为63.243t,少用了6.454t,6个煤斗共少用钢材38.724t。
2008年11月28日,钢煤斗吊装工作安全、顺利完成,确保了现场下一工序的进行。经过精心组织和施工,钢煤斗制作质量工艺大大提高,需检验焊缝一次合格率为100%。
2 结束语
运用技术手段不仅能够指导生产,使施工中的困难得以解决,而且可以节约成本,提高质量,改善设备的综合性能。可见,运用技术手段、提高质量、控制成本,是我们每个技术人员值得思考的课题。
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